海洋能源網(wǎng)獲悉,8月12日,中國海油有限海南分公司傳來捷報,陵水17-2-15d井的臨時棄井作業(yè)圓滿完成。這口井是國內(nèi)首口從源頭設(shè)計的深水“探轉(zhuǎn)采”一體化井,其成功實施標(biāo)志著中國海油在深海油氣勘探開發(fā)領(lǐng)域邁出了堅實一步,為深水油氣田的高效開發(fā)探索出了一條全新路徑。
此前,陵水17-2-15d井在瓊東南盆地1500多米的超深水海域取得了重大突破,探獲了230米厚的優(yōu)質(zhì)天然氣層,新增了可觀的經(jīng)濟(jì)可采儲量。此次臨時棄井后,公司將立足已發(fā)現(xiàn)的儲量,完善配套設(shè)施,將該井由探井轉(zhuǎn)為開發(fā)井,正式投入油氣生產(chǎn)。
這是一次踐行高價值勘探開發(fā)的有效探索。深水油氣勘探開發(fā)成本高昂,尤其是鉆井作業(yè)。與此前同區(qū)域按傳統(tǒng)方式實施的“探轉(zhuǎn)采”井相比,這口從源頭設(shè)計的深水“探轉(zhuǎn)采”一體化井,可節(jié)省費用約3000萬元,對于進(jìn)一步降低深水油氣勘探開發(fā)成本、加快儲量向產(chǎn)量的轉(zhuǎn)化具有極為重要的意義。
早在2021年,有限海南分公司就曾實踐過傳統(tǒng)的深水探井轉(zhuǎn)開發(fā)井。當(dāng)時,公司立足對“深海一號”超深水大氣田的地質(zhì)認(rèn)識,建立了深水探井轉(zhuǎn)開發(fā)井的可行性評估技術(shù),并對該氣田6口探井進(jìn)行評估,認(rèn)為其中的2口探井適宜轉(zhuǎn)采并最終取得成功,節(jié)約了鉆井成本約4億元,同時提升了氣田的開發(fā)效果。
“當(dāng)時這兩口井鉆完后,我們保留了井口,為后續(xù)‘探轉(zhuǎn)采’提供了可能。如果說這兩口井的‘探轉(zhuǎn)采’屬于利舊,那么此次對陵水17-2-15d井進(jìn)行‘探轉(zhuǎn)采’,則是從源頭開始的有意設(shè)計。”有限海南分公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
“深海一號”超深水大氣田投產(chǎn)后,有限海南分公司持續(xù)加大對氣田周邊海域的地質(zhì)研究力度,發(fā)現(xiàn)這里具有優(yōu)質(zhì)的剩余潛力目標(biāo),但儲量規(guī)模較小,亟待克服經(jīng)濟(jì)勘探開發(fā)的難題。為此,技術(shù)人員進(jìn)一步深化創(chuàng)新,從井位部署階段就考慮“探轉(zhuǎn)采”事宜。公司創(chuàng)新建立“鉆前四個清楚”的目標(biāo)評價體系,即清楚氣藏模式、儲層物性、溫壓系統(tǒng)、流體性質(zhì),以確保勘探效果;提出“鉆后三個明確”的作業(yè)決策標(biāo)準(zhǔn),即明確水體大小、產(chǎn)能高低、儲量規(guī)模,以確保轉(zhuǎn)為開發(fā)井后的生產(chǎn)效果。技術(shù)人員還根據(jù)探井和開發(fā)井的雙重要求,不斷優(yōu)化井型、井身結(jié)構(gòu),選用合適的井口、套管等,最終部署了陵水17-2-15d井。
7月21日,陵水17-2-15d井正式開鉆。項目組精細(xì)實施,于8月5日順利完鉆,鉆遇優(yōu)質(zhì)厚氣層。完鉆后,該井井眼保留并進(jìn)行了臨時棄井。后續(xù),有限海南分公司將在該區(qū)域新建水下生產(chǎn)系統(tǒng)、新鋪設(shè)海管,依托“深海一號”動用這口井新探明的儲量。
陵水17-2-15d一體化井的成功實施,為有效降低深水油氣田勘探開發(fā)的經(jīng)濟(jì)門檻,特別是為深水區(qū)優(yōu)質(zhì)小規(guī)模目標(biāo)的高價值勘探開發(fā)探索了新路。后續(xù),有限海南分公司將進(jìn)一步優(yōu)化完善“探轉(zhuǎn)采”工作程序,不斷加大“深海一號”超深水大氣田周邊海域的勘探力度,以更深入的勘探開發(fā)一體化實踐,努力實現(xiàn)深水油氣勘探開發(fā)的全生命周期提質(zhì)增效。