海洋能源網(wǎng)獲悉,近日,在渤中28-2南油田A49井計量現(xiàn)場,井口數(shù)據(jù)顯示,該井日產(chǎn)原油43立方米,日產(chǎn)液量93立方米。這口關(guān)停達15個月之久的長停井重新煥發(fā)生機,為老油田的效益開發(fā)帶來了新的希望。
長停井:老油田開發(fā)的“陳疴頑疾”
“長停井”是指因各類故障或生產(chǎn)狀況不佳而長期停產(chǎn)的油井。這類油井的存在,不僅直接導致原油產(chǎn)量損失,更造成巨大的資源閑置和資產(chǎn)浪費,成為制約老油田效益開發(fā)的瓶頸。
渤中28-2南油田于2009年投產(chǎn),歷經(jīng)近20年開發(fā),累計生產(chǎn)原油超千萬噸,目前進入高含水、高采出程度的“雙高”開發(fā)階段。油田剩余油分布日益零散,老井增產(chǎn)潛力小、含水率上升、開采成本增加,其中長停井即是老井治理過程中的“陳疴頑疾”。
A49井:典型長停井的“病理”解剖
A49井是該油田一口典型的長停井。自渤海油田大力推動“老井復查”專項以來,科研人員聚焦“長停井”和“低產(chǎn)低效井”開展地毯式復查工作。以“老井復查”為抓手,渤南作業(yè)公司油藏工程師對A49井進行全面深入的“病理”解剖。
通過整合地質(zhì)、測井、生產(chǎn)動態(tài)和測試資料,技術(shù)人員分析出該井關(guān)停的根本原因在于井區(qū)井網(wǎng)不完善與儲層物性差導致供液先天不足,直接原因為電泵系統(tǒng)與供液能力嚴重不匹配導致的舉升困難。“在供液能力本就有限的情況下,原有的電潛泵系統(tǒng)無法適應變化后的油藏條件。”科研人員找準了長停井的癥結(jié)所在。
綜合“施治”:先治標穩(wěn)生產(chǎn),再治本補能量
“基于精準診斷,我們對癥下藥,制定出一套‘先治標穩(wěn)住生產(chǎn),再治本補充能量’的綜合性治理策略。”渤南作業(yè)公司主任工程師(油藏)王傳軍介紹說。
會診結(jié)束,針對A49井的“手術(shù)”迅即開展。通過生產(chǎn)動態(tài)歷史數(shù)據(jù)擬合與節(jié)點分析,海陸工作人員聯(lián)動,先精細計算出當前油藏壓力下的實際供液能力,又進一步優(yōu)化調(diào)整地面控制系統(tǒng)的工作參數(shù),尋找電泵運行最佳協(xié)調(diào)點。一舉實現(xiàn)電泵排量需求恰好等于或略小于地層的供液能力,同時泵產(chǎn)生的揚程又完全能滿足舉升要求,成功解決了舉升工藝與油藏供液不匹配的矛盾。
A49井再次噴涌油流,產(chǎn)油量達到10立方米/天,邁出了復產(chǎn)的第一步,治標初見成效。為根治供液不足問題,渤南作業(yè)公司油藏專業(yè)經(jīng)過會商,決定將該井附近一口低效井進行轉(zhuǎn)注,完善注采井網(wǎng),補充地層能量。生產(chǎn)水注入后,有效提升了A49井的井底壓力,從根本上改善了其供液能力,該井日產(chǎn)油量進一步躍升至超過40立方米。
老井治理:為老油田提質(zhì)增效提供借鑒
該口長停井的成功復產(chǎn)是渤南作業(yè)公司老井治理良好實踐的縮影。近一年來,依托老井復查,該作業(yè)公司僅在渤中28-2南油田就已成功實施“遠穩(wěn)近固”復合化學控砂、機械控水、一體化解堵防砂、油井開關(guān)層優(yōu)化、泵型更換等低效井治理措施近20井次,累計增油近3萬噸,為老油田的提質(zhì)增效和可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展提供了寶貴的案例借鑒。
通過綜合“施治”,渤中28-2南油田的長停井重新煥發(fā)生機,不僅提升了原油產(chǎn)量,更優(yōu)化了油田的開發(fā)效益,為老油田的可持續(xù)發(fā)展注入了新的活力。